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Tech
             Notes
             技術專文

                                                                                                                                       造成大量熱能與氣體產生,可能                 為Exhaust負壓監控、流量異常監              防護,建議其餘4個廠區可評估增
             表 1、節點對照表
                                                                                                                                       導致桶槽蓄壓破裂。台南C廠處                 控、pH讀值異常監控及導電度異常                加此安全機制。
                                                                                                                                       理前雙氧水濃度為2.5~3%,試               監控。
               項次  節點   製程/操作程序名稱     研討節點描述        管線/設備編號               設計目的              圖號     顏色
                                                                                                                                       車時以3%雙氧水濃度(baseline)                                           HCl加藥方式的安全性探討
                                                                                                                                                                      台南E廠運轉經驗,Local  Scrub-
                                                                                                                                       進行HCl加藥量測試,並設定雙
               1   A1   以HCL處理廢硫酸中    含H 2 O 2 之廢硫酸  W -  H 2 S O 4  t a n k 、 M V 、 M V 、  配合pump將含H 2 O 2 之廢  W-H 2 SO 4                                            ber循環水pH>10時,易產生皂化              13個廠區有6個廠區為管中加藥,
                        H 2 O 2 系統    注入MT-02管線     pump、MV、PT、CV、MV、AV、  硫酸注入MT-02,並以HCL   De H 2 O 2                                 氧水濃度>3.5%時會停止系統,               現象造成水槽內產生大量泡沫,阻                 7個廠區為桶槽加藥。HAZOP評估
                                                    MT-02 tank (reactor)  進行廢硫酸中H 2 O 2 處理                                             預防高濃度雙氧水進入系統反
                                                                                                                                                                      塞廢氣通路,導致抽氣不足。為                  發現,管中HCl加藥系統有蓄壓風
               2   A2   以HCL處理廢硫酸中    HCL注入buffer   32% HCL source tank、MV、MV、  配合pump將含HCL注入  W-H 2 SO 4                              應。                             避免皂化現象發生,建議應控制                  險,可能因過量加藥或H 2 O 2 濃度偏
                        H 2 O 2 系統    tank 管線       pump、MV、PT、CV、MV、AV、  buffer tank       De H 2 O 2
                                                    MV、AV、buffer tank                                                                – 金屬離子與H 2 O 2 反應,造成失控           pH<10。主要原因可能因濕式蝕刻               高異常,劇烈反應造成管線破裂,
                                                                                                                                       反應                             製程利用SPM  (硫酸+雙氧水)去除             導致氯氣洩漏。故建議未來新設置
               3   A3   以HCL處理廢硫酸中    含HCL注入MT-02   32% HCL buffer tank、AV、MV、  配合 pump 將含 HCL 自  W-H 2 SO 4
                        H 2 O 2 系統    tank 管線       pump、MV、AV、CV、MT-02 tank  buffer tank注入MT-02 tank  De H 2 O 2                                                     有機光阻,造成SPM廢液含有有                 應採取桶槽加藥,因桶槽緩空間較
                                                                                                                                                   [1]
                                                                                                                                       國內研究文獻 指出,在固定濃
               4   A4   以HCL處理廢硫酸中    5% H 2 O 2 /60%H 2 SO 4 /  5%H 2 O 2 /60% H 2 SO 4 反應槽(MT-02)  以HCL進行廢硫酸中H 2 O 2  W-H 2 SO 4     度的雙氧水溶液中,當銅離子濃                 機酯類物質,當循環水中NaOH濃                大且設有安全防護(如:Exhaust抽
                        H 2 O 2 系統    HCL 反應槽(MT-02)                      處理                De H 2 O 2                                                                度足夠時,便與酯類反應產生皂化                 氣及破裂片),相較管中加藥可避
                                                                                                                                       度增加,會有利於放熱反應的進
               5   A5   以HCL處理廢硫酸中    含H 2 O 2 / H 2 SO 4 /HCL  MT-02 tank、MV、TH、MV、AV、  配合pump進行含H 2 O 2 /   W-H 2 SO 4               行,進而降低反應起始溫度。反                 現象,於循環水流動時產生大量泡                 免過壓造成管路破裂造成氯氣外
                        H 2 O 2 系統    循環管線          pump、MV、AV、MT-02 tank  H 2 SO 4 /HCL內部循環  De H 2 O 2                                                              沫。皂化反應化學式如下:                    洩,提升運轉安全。
                                                                                                                                       應式如下:
               6   A6   以HCL處理廢硫酸中    含H 2 O 2 / H 2 SO 4 /HCL  MT-02 tank、MV、TH、MV、AV、 配合pump進行含H 2 O 2 /   W-H 2 SO 4                                               CH 2 OCOR               CH 2 OH  各廠現行均採取兩段式且多次少
                                                                                                                                                          -
                        H 2 O 2 系統    緊急冷卻管線        pump、MV、AV、MV、AV、MV、 H 2 SO 4 /HCL緊急冷卻  De H 2 O 2                                 Cu +H 2 O 2 ← Cu (HO 2 )+H +
                                                                                                                                         2+
                                                                                                                                                     2+
                                                                                                                                                →
                                                    HE-C01(Heat Exchanger)、MV、AV、                                                                                     ∣                       ∣       量HCl加藥方式,精準控制HCl加藥
                                                    AV、MV、MT-02 tank                                                                                                  CHOCOR+3NaOH―→ 3(RCOONa)+ CHOH
                                                                                                                                         +                            ∣                       ∣       量、加藥時間及反應時間,避免
                                                                                                                                       Cu +OH˙+1/2 O 2
                                                                                                                                                                      CH 2 OCOR               CH 2 OH  HCl加藥過量及加藥追逐過程 (加藥
                                                                                                                                       ΔH=-98.2KJ/mole (放熱反應)
                                                                                                                                                                                                      追逐:反覆加HCl及H 2 SO 4 造成系統
            表 2、HAZOP 評估系統風險與防護措施對應表
                                                                                                                                     因此,當系統中存在過量的銅離                  台積電各廠廢硫酸回收系統的                    capacity不足無法負荷且造成反應
                                                                                                                                     子,會與雙氧水反應,放出熱能並                 比較及風險分析                          時間拖長)。13個廠區有6個廠區設
               系統風險 (製程偏離)       原因            既有防護措施                    新增防護措施
                                                                                                                                     產生氣體,可能造成桶槽與管線的                                                  有加藥斜率Alarm,避免HCl加藥過
                                                                                                                                                                      目前台積電共有13個廠區設置廢
                                                                                                                                     蓄壓破裂。                                                            量風險。
               桶槽內失控反應           HCl加藥系統失效     HCl為定量加藥,每次16.25公升        加藥方式改為兩段式且多次少量方式加藥                                                                           硫酸去除雙氧水系統,依據F14B
               HCl加藥過量造成失控反應     人員操作錯誤        桶槽設有exhaust 及破裂片          兩段式加藥:                                                      金屬離子可能來源有兩種:HCl藥
                                               桶槽設有過溫及過壓偵測,異常時會          第一階段H 2 O 2 >1%,                                                                             HAZOP風險評估結論,分析比較
                                               停止HCl加藥                   第二階段H 2 O 2 <1%                                             液中含金屬離子,及因桶槽內襯破                  各廠系統的操作參數  表3及安全防               Local Scrubber安全防護及處理效
                                               環境設有氯氣 detector           多次少量加藥:設定每批次加藥量及反應時間                                        損造成金屬裸露接觸廢硫酸,導致                                                  能探討
                                               禁止手動加藥                    加藥斜率Alarm監控                                                                                  護 表4 ,包括反應溫度、HCl加藥方
                                                                         新增溫度斜率Alarm Interlock                                       鐵離子溶出。台南C廠原始防護設                  式、桶槽安全防護、Local  Scrub-          目前各廠在Local  Scrubber加藥的
                                                                                                                                     計並無針對金屬離子的來源進行管                                                  設定,13個廠區中有6個廠區設定
               桶槽內失控反應           HCl含金屬離子      桶槽硬體防護(同HCl加藥過量防護)        HCl供應商應提供COA,確保不含金屬離子                                                                        ber安全防護、並提出改善建議及
               存在金屬離子與H 2 O 2 反應,                                                                                                    控。專案小組評估後,建議HCl藥                 各廠經驗傳承(Lessons  Learned)        pH>10時停止加藥,考量pH>  10
               造成失控反應
                                                                                                                                     液供應商應提供  COA報告證明無                (說明如 表6)。                       時,可能產生皂化現象,阻塞廢氣
               桶槽內失控反應           廢液中雙氧水濃度      H 2 O 2 濃度Alarm設定:Baseline+0.5%,  NA                                                  金屬離子。                                                            通道,造成Exhaust抽氣量不足,
               廢液中雙氧水濃度異常,       過高(超過baseline  目前設定為3.5%
               造成失控反應            雙氧水濃度)        桶槽硬體防護(同HCl加藥過量防護)                                                                                                     反應溫度的安全性探討                      建議可評估設定pH>10時停止加藥
                                                                                                                                                                                                      或設置消泡裝置,以避免皂化反應
               管中HCl加藥系統蓄壓,      氣塞或閥件誤關       HCl混W-H 2 SO 4 管線設置Relief Valve  現場閥件標示                                               氣塞或閥件誤關,造成管中加藥系                  各廠廢硫酸濃度介於47%~70%,
               導致管線破裂                                                    應有效強化同仁、廠商紀律(無經許可勿擅自關閉閥                                     統蓄壓,導致管線破裂                                                       發生。
               氣塞或閥件誤關造成管中                                               件)                                                                                           沸點介於120℃~170℃ (如 圖4、表
               加藥系統蓄壓                                                    落實日常巡檢(建議設置CCTV)                                            台南C廠加藥設計為管中加藥,當                                                  台南及台中廠區於Local  Scrubber
                                                                                                                                                                      5) 之間。在過溫安全防護部分,各
                                                                                                                                     管路氣塞或閥件誤關時,可能導                                                   outlet量測氯氣濃度均大於15
               Exhaust失效         皂化反應產生泡沫      NA                        pH>10停止加藥                                                                                    廠均設有溫度監控,當超過設定溫
               Local Scrubber廢氣管路阻塞  阻塞廢氣通路                              設置兩個並聯L/S,當一個失效時尚有足夠處理能力                                    致管路蓄壓破裂,造成廢硫酸及                                                   ppm,表示現行Local  scrubber設
                                                                                                                                                                      度時會啟動alarm及 interlock,自動
               Exhaust失效         Exhaust低點排水   工程驗收確認Exhaust管路斜率及低點      NA                                                          氯氣外洩。管路氣塞原始防護為設                  停止加藥避免失控反應。由彙整資                 計無法有效處氯氣至1  TLV  (0.5
               Exhaust管路積水阻塞     功能Fail,造成管    排水位置是否正確                                                                              置洩壓閥(Relief  Valve),過壓時氣                                         ppm)以下,高濃度氯氣廢氣增加後
                                 路積水阻塞                                                                                                                                料中得知,台中B-1、台中B-2、台
                                                                                                                                     體可釋放,避免蓄壓破裂。專案小                                                  端Central scrubber處理負荷並加速
                                                                                                                                                                      中B-3廢硫酸濃度為47%~50%,
                                                                                                                                     組評估發現,為避免循環管路蓄壓                                                  金屬材質exhaust腐蝕速度,建議
                                                                                                                                                                      溫度alarm interlock設定為110℃,
                                                                                                                                     風險,除了現場閥件標示外,應強                                                  未來設計時,應將Local  scrubber
                                                                                                                                                                      距離沸點僅有10℃的空間,即使
              過量HCl加入反應槽內,造成HCl                批次)、裝設桶槽破裂片,緊                   增加加藥斜率Alarm監控,避免                                      化人員紀律(無經許可勿擅自關閉                  interlock切斷HCl加藥,持續的失控          氯氣處理效率列入設計考量。
              與H 2 O 2 劇烈反應,釋放大量熱能             急狀況時可將過壓氣體釋放至                   過量加藥,及提早預知失控反                                         閥件),並落實日常巡檢(建議設置                 反應也可能讓桶槽內廢液持續升溫
              及生成大量氧氣及氯氣,可能導                   Exhaust管路,避免桶槽蓄壓破               應。                                                    CCTV)。                           達氣化溫度,造成桶槽蓄壓破裂,                 桶槽過壓安全防護完整性
              致桶槽蓄壓破裂。                         裂,及過溫停止加藥設定。                  – 雙氧水濃度異常,造成失控反應                                                                         建議可調降最高工作溫度及溫度                  在桶槽過壓安全防護部分,各廠均
                                                                                                                                     Local Scrubber失效,導致氯氣自           alarm interlock設定,以提升運轉安        有裝設破裂片防護並設有壓力監
              針對過量H C l加藥的原始防護                 專案小組評估後,建議加藥方式                  上游機台端排放廢硫酸若含雙氧                                        Exhaust外洩                        全。除了過溫防護監控,另13個廠                控,過壓時停止加藥避免桶槽蓄壓
              設計,包括定量加藥(16.25L/                改為兩段式且多次少量方式,並                  水濃度過高,與  HCl反應過程中                                     針對Local  Scrubber失效原始防護          區中有9  個廠區設有溫昇斜率監控               破裂,所有13廠區桶槽負壓監控及



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