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Notes
技術專文
造成大量熱能與氣體產生,可能 為Exhaust負壓監控、流量異常監 防護,建議其餘4個廠區可評估增
表 1、節點對照表
導致桶槽蓄壓破裂。台南C廠處 控、pH讀值異常監控及導電度異常 加此安全機制。
理前雙氧水濃度為2.5~3%,試 監控。
項次 節點 製程/操作程序名稱 研討節點描述 管線/設備編號 設計目的 圖號 顏色
車時以3%雙氧水濃度(baseline) HCl加藥方式的安全性探討
台南E廠運轉經驗,Local Scrub-
進行HCl加藥量測試,並設定雙
1 A1 以HCL處理廢硫酸中 含H 2 O 2 之廢硫酸 W - H 2 S O 4 t a n k 、 M V 、 M V 、 配合pump將含H 2 O 2 之廢 W-H 2 SO 4 ber循環水pH>10時,易產生皂化 13個廠區有6個廠區為管中加藥,
H 2 O 2 系統 注入MT-02管線 pump、MV、PT、CV、MV、AV、 硫酸注入MT-02,並以HCL De H 2 O 2 氧水濃度>3.5%時會停止系統, 現象造成水槽內產生大量泡沫,阻 7個廠區為桶槽加藥。HAZOP評估
MT-02 tank (reactor) 進行廢硫酸中H 2 O 2 處理 預防高濃度雙氧水進入系統反
塞廢氣通路,導致抽氣不足。為 發現,管中HCl加藥系統有蓄壓風
2 A2 以HCL處理廢硫酸中 HCL注入buffer 32% HCL source tank、MV、MV、 配合pump將含HCL注入 W-H 2 SO 4 應。 避免皂化現象發生,建議應控制 險,可能因過量加藥或H 2 O 2 濃度偏
H 2 O 2 系統 tank 管線 pump、MV、PT、CV、MV、AV、 buffer tank De H 2 O 2
MV、AV、buffer tank – 金屬離子與H 2 O 2 反應,造成失控 pH<10。主要原因可能因濕式蝕刻 高異常,劇烈反應造成管線破裂,
反應 製程利用SPM (硫酸+雙氧水)去除 導致氯氣洩漏。故建議未來新設置
3 A3 以HCL處理廢硫酸中 含HCL注入MT-02 32% HCL buffer tank、AV、MV、 配合 pump 將含 HCL 自 W-H 2 SO 4
H 2 O 2 系統 tank 管線 pump、MV、AV、CV、MT-02 tank buffer tank注入MT-02 tank De H 2 O 2 有機光阻,造成SPM廢液含有有 應採取桶槽加藥,因桶槽緩空間較
[1]
國內研究文獻 指出,在固定濃
4 A4 以HCL處理廢硫酸中 5% H 2 O 2 /60%H 2 SO 4 / 5%H 2 O 2 /60% H 2 SO 4 反應槽(MT-02) 以HCL進行廢硫酸中H 2 O 2 W-H 2 SO 4 度的雙氧水溶液中,當銅離子濃 機酯類物質,當循環水中NaOH濃 大且設有安全防護(如:Exhaust抽
H 2 O 2 系統 HCL 反應槽(MT-02) 處理 De H 2 O 2 度足夠時,便與酯類反應產生皂化 氣及破裂片),相較管中加藥可避
度增加,會有利於放熱反應的進
5 A5 以HCL處理廢硫酸中 含H 2 O 2 / H 2 SO 4 /HCL MT-02 tank、MV、TH、MV、AV、 配合pump進行含H 2 O 2 / W-H 2 SO 4 行,進而降低反應起始溫度。反 現象,於循環水流動時產生大量泡 免過壓造成管路破裂造成氯氣外
H 2 O 2 系統 循環管線 pump、MV、AV、MT-02 tank H 2 SO 4 /HCL內部循環 De H 2 O 2 沫。皂化反應化學式如下: 洩,提升運轉安全。
應式如下:
6 A6 以HCL處理廢硫酸中 含H 2 O 2 / H 2 SO 4 /HCL MT-02 tank、MV、TH、MV、AV、 配合pump進行含H 2 O 2 / W-H 2 SO 4 CH 2 OCOR CH 2 OH 各廠現行均採取兩段式且多次少
-
H 2 O 2 系統 緊急冷卻管線 pump、MV、AV、MV、AV、MV、 H 2 SO 4 /HCL緊急冷卻 De H 2 O 2 Cu +H 2 O 2 ← Cu (HO 2 )+H +
2+
2+
→
HE-C01(Heat Exchanger)、MV、AV、 ∣ ∣ 量HCl加藥方式,精準控制HCl加藥
AV、MV、MT-02 tank CHOCOR+3NaOH―→ 3(RCOONa)+ CHOH
+ ∣ ∣ 量、加藥時間及反應時間,避免
Cu +OH˙+1/2 O 2
CH 2 OCOR CH 2 OH HCl加藥過量及加藥追逐過程 (加藥
ΔH=-98.2KJ/mole (放熱反應)
追逐:反覆加HCl及H 2 SO 4 造成系統
表 2、HAZOP 評估系統風險與防護措施對應表
因此,當系統中存在過量的銅離 台積電各廠廢硫酸回收系統的 capacity不足無法負荷且造成反應
子,會與雙氧水反應,放出熱能並 比較及風險分析 時間拖長)。13個廠區有6個廠區設
系統風險 (製程偏離) 原因 既有防護措施 新增防護措施
產生氣體,可能造成桶槽與管線的 有加藥斜率Alarm,避免HCl加藥過
目前台積電共有13個廠區設置廢
蓄壓破裂。 量風險。
桶槽內失控反應 HCl加藥系統失效 HCl為定量加藥,每次16.25公升 加藥方式改為兩段式且多次少量方式加藥 硫酸去除雙氧水系統,依據F14B
HCl加藥過量造成失控反應 人員操作錯誤 桶槽設有exhaust 及破裂片 兩段式加藥: 金屬離子可能來源有兩種:HCl藥
桶槽設有過溫及過壓偵測,異常時會 第一階段H 2 O 2 >1%, HAZOP風險評估結論,分析比較
停止HCl加藥 第二階段H 2 O 2 <1% 液中含金屬離子,及因桶槽內襯破 各廠系統的操作參數 表3及安全防 Local Scrubber安全防護及處理效
環境設有氯氣 detector 多次少量加藥:設定每批次加藥量及反應時間 損造成金屬裸露接觸廢硫酸,導致 能探討
禁止手動加藥 加藥斜率Alarm監控 護 表4 ,包括反應溫度、HCl加藥方
新增溫度斜率Alarm Interlock 鐵離子溶出。台南C廠原始防護設 式、桶槽安全防護、Local Scrub- 目前各廠在Local Scrubber加藥的
計並無針對金屬離子的來源進行管 設定,13個廠區中有6個廠區設定
桶槽內失控反應 HCl含金屬離子 桶槽硬體防護(同HCl加藥過量防護) HCl供應商應提供COA,確保不含金屬離子 ber安全防護、並提出改善建議及
存在金屬離子與H 2 O 2 反應, 控。專案小組評估後,建議HCl藥 各廠經驗傳承(Lessons Learned) pH>10時停止加藥,考量pH> 10
造成失控反應
液供應商應提供 COA報告證明無 (說明如 表6)。 時,可能產生皂化現象,阻塞廢氣
桶槽內失控反應 廢液中雙氧水濃度 H 2 O 2 濃度Alarm設定:Baseline+0.5%, NA 金屬離子。 通道,造成Exhaust抽氣量不足,
廢液中雙氧水濃度異常, 過高(超過baseline 目前設定為3.5%
造成失控反應 雙氧水濃度) 桶槽硬體防護(同HCl加藥過量防護) 反應溫度的安全性探討 建議可評估設定pH>10時停止加藥
或設置消泡裝置,以避免皂化反應
管中HCl加藥系統蓄壓, 氣塞或閥件誤關 HCl混W-H 2 SO 4 管線設置Relief Valve 現場閥件標示 氣塞或閥件誤關,造成管中加藥系 各廠廢硫酸濃度介於47%~70%,
導致管線破裂 應有效強化同仁、廠商紀律(無經許可勿擅自關閉閥 統蓄壓,導致管線破裂 發生。
氣塞或閥件誤關造成管中 件) 沸點介於120℃~170℃ (如 圖4、表
加藥系統蓄壓 落實日常巡檢(建議設置CCTV) 台南C廠加藥設計為管中加藥,當 台南及台中廠區於Local Scrubber
5) 之間。在過溫安全防護部分,各
管路氣塞或閥件誤關時,可能導 outlet量測氯氣濃度均大於15
Exhaust失效 皂化反應產生泡沫 NA pH>10停止加藥 廠均設有溫度監控,當超過設定溫
Local Scrubber廢氣管路阻塞 阻塞廢氣通路 設置兩個並聯L/S,當一個失效時尚有足夠處理能力 致管路蓄壓破裂,造成廢硫酸及 ppm,表示現行Local scrubber設
度時會啟動alarm及 interlock,自動
Exhaust失效 Exhaust低點排水 工程驗收確認Exhaust管路斜率及低點 NA 氯氣外洩。管路氣塞原始防護為設 停止加藥避免失控反應。由彙整資 計無法有效處氯氣至1 TLV (0.5
Exhaust管路積水阻塞 功能Fail,造成管 排水位置是否正確 置洩壓閥(Relief Valve),過壓時氣 ppm)以下,高濃度氯氣廢氣增加後
路積水阻塞 料中得知,台中B-1、台中B-2、台
體可釋放,避免蓄壓破裂。專案小 端Central scrubber處理負荷並加速
中B-3廢硫酸濃度為47%~50%,
組評估發現,為避免循環管路蓄壓 金屬材質exhaust腐蝕速度,建議
溫度alarm interlock設定為110℃,
風險,除了現場閥件標示外,應強 未來設計時,應將Local scrubber
距離沸點僅有10℃的空間,即使
過量HCl加入反應槽內,造成HCl 批次)、裝設桶槽破裂片,緊 增加加藥斜率Alarm監控,避免 化人員紀律(無經許可勿擅自關閉 interlock切斷HCl加藥,持續的失控 氯氣處理效率列入設計考量。
與H 2 O 2 劇烈反應,釋放大量熱能 急狀況時可將過壓氣體釋放至 過量加藥,及提早預知失控反 閥件),並落實日常巡檢(建議設置 反應也可能讓桶槽內廢液持續升溫
及生成大量氧氣及氯氣,可能導 Exhaust管路,避免桶槽蓄壓破 應。 CCTV)。 達氣化溫度,造成桶槽蓄壓破裂, 桶槽過壓安全防護完整性
致桶槽蓄壓破裂。 裂,及過溫停止加藥設定。 – 雙氧水濃度異常,造成失控反應 建議可調降最高工作溫度及溫度 在桶槽過壓安全防護部分,各廠均
Local Scrubber失效,導致氯氣自 alarm interlock設定,以提升運轉安 有裝設破裂片防護並設有壓力監
針對過量H C l加藥的原始防護 專案小組評估後,建議加藥方式 上游機台端排放廢硫酸若含雙氧 Exhaust外洩 全。除了過溫防護監控,另13個廠 控,過壓時停止加藥避免桶槽蓄壓
設計,包括定量加藥(16.25L/ 改為兩段式且多次少量方式,並 水濃度過高,與 HCl反應過程中 針對Local Scrubber失效原始防護 區中有9 個廠區設有溫昇斜率監控 破裂,所有13廠區桶槽負壓監控及
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