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VOL.52 廠務季刊       新世代的廢硫酸回收處理系統開發







                                                              結論




              4.3  實廠設備規劃                                     透過實驗室及模廠兩種不同等級之測試,驗證,硝酸
                                                              法可透過適量的硝酸添加量以及溫度控制等操作手
              完成硝酸法之可行性驗證後,我們也同時著手硬體系                         法,確實可把廢硫酸中雙氧水完全去除,且無殘留物
              統之設計。硝酸法與鹽酸法比較,相對高溫且耗能,                         之存在。其中溫度之控制更是為關鍵因子,不僅可減
              因此我們評估導入兩個全新設備:                                 少藥劑添加量、縮短反應時間,並降低硝酸之殘留量。
                                                              與既有鹽酸法做一比較,硝酸法藥劑添加量少,並且
              ❶耐高溫之搪玻璃反應器:因硝酸法初始溫度
                                                              不純物之殘留值也可降至最低
                約>90℃,添加硝酸反應後之溫度隨之提高
                15~20℃,已超過既有PFA Ling Tank之適用範圍                目前 FRC Committee 已決議改造中科 F15P5 廠區之
                (<90℃),因此評估導入耐高溫之搪玻璃反應器(可                     既有廢硫酸處理系統 (WSR) 以進行驗證,未來有機會
                耐溫至200℃)。搪玻璃反應器製作工藝不同於 PFA                    納入於新廠設計以取代既有鹽酸法,成為新世代的廢
                Lining Tank 是將膠水貼附方式,而是以除耐高溫、                 硫酸回收處理系統 (WSR2.0)。
                耐腐蝕等優點外,其內建攪拌器之設計,與既有
                Pump 循環方式相較,混和效果更佳,提高反應速
                率。圖8 為搪玻璃反應器之特點說明。

              ❷熱回收設備:導入耐高溫、耐腐蝕以及高熱傳導率
                的碳化矽熱交換器,將硫酸成品之餘熱來預熱下一
                批之待處理廢硫酸,以減少能耗。


































              圖 8:搪玻璃反應器之特點說明









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