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行高溫熱脫附兩天後,重新檢視沸
              圖8、沸石轉輪脫附溫度調整圖
                                                                               石轉輪與熱交換器狀態,修補調整
                 (°C)                                                          後,再次開機驗證去除效率,結果
                 300
                                                                               顯示效率來到了96%,表示高溫熱
                                                                               脫附的構想,具有高度的可行性。
                 270
                                                                               調整脫附溫度前,需確認脫附溫度
                                                                               致動器無異常,與熱交換器盤管結
                 240
                                                                               晶清除完成後,即可開始進行沸石
                                                                               轉輪脫附溫度調整,由原先設定之
                 210
                                                                               195℃緩慢調升至250℃。脫附溫
                                                                               度調整過程中,仍須注意調整幅
                 180
                                                                               度,一次調整不得大於20℃,如
                                                                               圖8所示;溫控器與溫度調控之連
                 150                                                           桿元件,皆需要時間自行追載與調
                  12/21     12/21      12/21     12/21     12/21     12/21
                  09:00     11:00      13:00     15:00     17:00      19:00    整開度,避免過大的調整幅度,使
                                                                               得連桿開度異常或溫控器之PID參
                                                                               數失控,讓轉輪一時蓄積大量不平
              圖9、沸石轉輪脫附出口溫度調整圖
                                                                               衡的熱能,會讓脫附溫度失控,導
                                                                               致脫附溫度直線上升,最終觸發安
                 (°C)
                 120                                                           全機制,自行熄火停機。

                                                                               沸石轉輪脫附溫度調整完成穩定
                  96
                                                                               後,就能夠進行轉輪脫附出口溫度
                                                                               的調升,與脫附溫度的調整不同,
                  72
                                                                               脫附出口溫度調整,需透過調降轉
                                                                               輪轉速才可達成,也遷就於每一顆
                  48
                                                                               沸石轉輪蓄熱能力不同,因此調整
                                                                               沸石轉輪轉速Hz時,需要特別注
                  24                                                           意,不可一次調整大於2  Hz,避免
                                                                               過大幅度的調整,讓轉輪一時蓄積
                  0                                                            大量不平衡的熱能,會讓脫附出口
                  12/22     12/22      12/22     12/22     12/22     12/22
                  09:00      10:00     11:00     12:00     13:00      14:00    溫度失控,導致觸發安全機制,自
                                                                               行熄火;此外,每次調整後之溫度
                                                                               觀察期,皆至少需要一個小時以上
                                                                               圖9,此舉的目的在於,讓沸石轉輪
                                                                               能夠完全、平均的受熱後,得到穩
              所需之工作天,整個流程大約15個                 脫附出口溫度外,也增加高沸點
                                                                               定的脫附出口溫度,方能繼續進行
              工作天,能夠完成高溫熱脫附,並                  VOC與熱能之接觸時間,將其由蜂
                                                                               調整,反之將會使脫附出口溫度失
              且驗證效率。                           巢孔洞結構中脫附、裂解,達成沸
                                                                               控,或沸石轉輪上之VOC可能會有
                                               石轉輪活化。
              根據參考文獻,我們計畫將脫附                                                   自燃、悶燒等情形產生,因此,脫
              溫度提升至250℃(操作許可參數                                                 附出口之溫度調整,特別需要注意
              上限),給予沸石轉輪在脫附入口                                                  Hz調整與操作,才不會讓前面所做
              處足夠的熱能,進行高溫熱脫附;                                                  的努力都浪費了。
              同時,在脫附溫度到達250℃穩定                結果與分析                            經過高溫熱脫附後,沸石轉輪表面
              後,接續調整沸石轉輪轉速,目的
                                                                               以及V-zone與圓周seal皆有變形、
              在於拉高脫附出口溫度,使沸石
                                                                               破損,因此需要更換與修補,如 圖
              轉輪脫附區進出口,能夠維持高                   經過250℃高溫熱脫附三天後,開                10(a,  b)、圖11所示。變形或破損的
              溫,達到脫附殘留之高沸點VOC                  機導入檢視效果,發現沸石轉輪去                 seal雖不起眼,但是足以影響去除
              的效果。脫附出口溫度本次目標為                  除效率提升至93%,顯示阻塞於                 效率,原因在於氣密遭到破壞,微
              100℃,由原先之40℃緩慢調升,                轉輪蜂巢孔隙中之高沸點VOC,已                小的間隙改變,使得部分VOC直接
              調整方式為降低沸石轉輪轉速,由                  經有效的被脫附出來,才能夠在去                 洩漏至轉輪出口,或是脫附溫度調
              3  RPH調降至1.5  RPH,除了提高           除效率上有顯著的成長;接續再進                 節受到短流變小影響,降低脫附效



                                                                               300mm FABS FACILITY JOURNAL          JUNE  2018  53
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