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VOL.51 廠務季刊 RD 廠區空污混排改善策略與執行成效
4.2 鹼排中「異丙醇」排放問題 4.3 酸排中「異丙醇」及「氨」排放問題
❶案例描述 : ❶案例描述 :
某廠區於 2017 年 7 月進行空污自檢時,量測結果發 2009 年 F12P4 工程師發現風管之風門處有結晶狀
現鹼性排氣煙囪檢測到高達 34ppm 的非甲烷碳氫化 況,懷疑是酸鹼混和產生的鹽類,清查管道污染物
合物,後續利用 MiTAP 儀器檢測,發現有機污染物組 發現氨氣濃度高達 150ppm;2015 年 12P5 亦發現
成以異丙醇為主要成分,故找出異丙醇來源及去除為 因酸鹼混排產生的酸鹼鹽類造成煙囪有白煙現象;
解決此問題的關鍵。 2016 年 F12P7 酸性排氣煙囪中,被檢測出異丙醇高
達 5ppm。
❷污染物來源 :
❷污染物來源 :
排查上游管道來源,發現是 LAM EOS PS(polymer
stripping) 機台,製程過程中,會在同一腔體內使用 以上案例經排查上游來源機台後,源頭均指向同一
鹼性及有機性化學品,在機台端量測結果,異丙醇濃 製程。酸槽機台 DNS SU-3X00 系列機台因在腔體內
度可高達 800ppm,並且排放至鹼性排氣管道內,推 使用多種化學品,如氫氟酸、硫酸、氨氣和異丙醇
測是末端煙囪測到高濃度異丙醇的原因之一。 等等,機台本身原本也有因應多種類污染物分流的
機制,在切換不同污染物時,會利用 Switch box 進
❸處理方案 : 行切換分別抽氣,但檢測結果可以得知此方法的分
流效果有限。
雖然異丙醇易溶於水,但半導體有機排氣有著低濃度
高風量的特性,洗滌塔設計的滯留時間約只有 0.8 秒,
❸處理方案 :
導致異丙醇去除效率不佳。
參照圖7 的排放準則,在酸槽機台後方安裝了水洗現
後續與設備工程師合作確認機台端排放廢氣組合,結 址式洗滌塔 DAS Salix,在水洗加藥的選擇上我們的
果發現無無機酸污染物被排放至管道中,沒有對於轉 選擇是加液鹼除酸,免除掉加硫酸除鹼,造成煙囪硫
輪造成損害的疑慮。套用上文所敘述的混排管理方 酸檢測量上升的風險。之後在進入沸石轉輪去處理剩
式,將管道改至有機性廢氣排放管道進入沸石轉輪和 餘的污染物。
燃燒爐處理設備,此方法不但能去除鹼性污染物,同
時也能改善排放至鹼性排氣管道中無法處理異丙醇之
問題,使氨氣和有機氣體去除率達到 95% 以上。 4.4 F12B 改善成果
執行上述改善方式,並且套用此模式至其他有著類似
問題的情況,例如廢水廠等繼續改善。除此之外,
2022 年透過設備擴充和變更操作許可等方式,使單
一空污處理設備單位時間內處理空氣變少,處理效率
提高,F12B 廠區空污排放量已由 2017 年開始逐年減
量,到 2022 年底為止,由 132 噸 / 年→ 19.2 噸 / 年
(如圖8),已減量 85%。
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