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TSMC/ Facility Published







                    結論




                    隨著老廠製程提升及現場通訊設備升級,F8 廠務亦積                      F8 氣化課開發智能系統並將電子表單應用於 iPad,
                    極從中尋找改善契機。藉由黃光製程提升更換原物料                        供 TCGM 現場作業使用,電子表單的智慧連結氣櫃、
                    的機會以 2.38%TMAH 槽車取代現行 25%TMAH 混酸               表單及作業規格,藉由廠內氣體洩漏案件統計 ( 圖 12)
                    系統,降低廠內高風險更換作業頻率由 1 天 1 次降為                    發現可有效降低現場作業風險。並由雲端直接取得氣
                    0 次,每年減少工時損耗 300 小時,並消除高風險化                    瓶櫃數值,降低人為抄寫誤差,也成功改善紙本表單
                    學品 25%TMAH 化學品存放於台積電風險 ( 圖 11)。                儲存及查找不易的問題,並因為紙本表單電子化的原
                    因為取消 25%TMAH Drum Dip-tube 往返運送減少碳             因,每年減少使用 48,850 份紙本表單。
                    排量 565 公斤 / 年,最終因為由 25%TMAH 漸進式混
                    酸分析機制改為槽車逐車取樣減少排放量每月 171L,                     藉由全面翻新改善 F8 氣化課達成兩項設定目標,消除
                    F8 TMAH 排放濃度由 23ppm 降至 20ppm,找出減               台積電高風險 25%TMAH 化學品,開發智能系統電子
                    少廢液排放的機會。                                      表單並使用雲端抓取數值,降低現場作業安全風險。














                    圖 11:台積廠內無 25%TMAH 庫存

























                    圖 12:廠內氣體洩漏案件數量














                                                                                                            ��
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