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Tech
Notes
技術專文
出,減少金屬元素殘留,而洗淨酸劑和有機溶劑劑量影響成 內的金屬析出液易殘留於管末呆酸處(Dead Zone),此處僅
品金屬殘留量,但隨著洗淨劑量次數增加,會導致成品有機 能透過排放置換舊酸時,由質傳擴散至新酸中,降低金屬殘
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殘留和供應商洗淨成本,如 圖13 。 留,且受濾心濾阻影響,濾心出口管路流速較低,流場擾動
效果差,容易在取樣時,無法確認此處殘留狀況,往往在濾
心瞬間上線時,影響下游設備供應品質,因此開啟濾心末端
閥件置換管末呆酸處的逆洗程序,必含括於洗淨流程中,此
程序需於完成預先排放滿管後執行,預防出口閥開啟後,造
成供應邊出口壓降。
3. 研究方法
圖13、供應商濾心洗淨流程
3.1 原物料、濾心搭配於供應系統條件
2.3 濾心洗淨程序探討 HF25%為僑力化工,物料COA總金屬(Total Metal)殘留
約為65ppt,總計13種金屬,0.03um particle count<45ea
廠務供應系統完成濾心安裝後,傳統自動清洗程序,
(Range : 15~40ea)。
濾心外充填排放(Pre-fill)及排泡(Vent),接續濾心內充填排放
HF49%為僑力化工,物料COA總金屬(Total Metal)殘留
(Drain),完成規範洗靜量後,經浸泡(Soaking),再取樣確認
約為65ppt,總計13種金屬,0.03um particle count<45ea
(Quality check)。於台積電RD廠評估發現,受不同化學品流
(Range : 5~30ea)。
體黏滯性,以及硬體設備濾心前後管路出入口和排泡管路配
IPA為李長榮化工,物料COA總金屬(Total Metal)殘留
置非對稱,造成流體短流,排泡不完全,濾心未浸泡清洗區
約為0.002ppb總計13種金屬,0.03um particle count 25ea
域,有金屬殘留及降低濾效疑慮,因此提倡使用擾流洗淨解
(Range : 20~40ea)。
決方案。
HAPAS 2nm濾心為廠牌Pall ® ,分別10吋及20吋。(圖15)
• 預先充填排放和擾流排泡(Pre-Fill& Vent) : 開啟排泡閥充填
PTFE 2nm和10nm濾心為廠牌Entegris ® ,分別10吋及
排放,使濾心外充滿化學液,當溢流排放後,同步執行短
20吋。(圖16)
間格開關排液閥,擾動滲透有助於濾心內氣體排空。
PS 1nm濾心為廠牌Entegris ® ,分別10吋及20吋。(圖17)
• 擾流排液(Flush) : 排液程序過程,追加短間格開關閥排泡,
增加濾心外盲區溢流,目的增加濾膜潤洗,減少濾心開始
使用後帶出微泡。
• 浸泡(Soaking) : 當化學液充滿濾心內外後,需經長時間靜
置浸泡,使濾心內微泡和不純物擴散,達平衡狀態後,再
執行排放置換或排空化學液程序,以達洗淨效果。
此方案應用於大尺寸(20")濾心、多並聯濾心、小孔徑濾
心及高黏度流體,可克服洗淨不完全區域和短流盲區效應,
如 圖14。
由於系統拆卸濾心前,執行氮氣充吹濾心後,管路呈現 圖15、Pall ® HAPAS 2nm濾心型錄
空管下更換,在安裝鎖固後的第一次預充填時,沖洗於濾心
圖14、擾流洗淨程序流程示意
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