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Tech
                                                                                                    Notes
                                                                                                    技術專文


           1.  前言

           1.1  製程排氣管路穩定運轉的重要性

              制程排氣系統作為生產機台日常運轉的重要環節,承
           擔著空汙防制重要責任。該系統由制程排氣管路Pumping-
           line、Dry pump、現址式廢氣處理洗滌塔Local scrubber、制
           程排氣管路Exhaust duct、中央洗滌塔Central scrubber組成。
              Pumping-line由兩部分組成,第一部分為Tool至Dry
           pump之間的管路,稱為Fore-line段,具有高真空度環境;第
                                                                        圖2、不同制程產出Powder形態分析
           二部分為Dry pump至LSC之間的管路,無真空度需求,僅為
           微負壓環境(通常介於-0.9Kpa~0Kpa之間)(圖1)。其中制程排
                                                                 Pumping-line運轉的第二大問題是「氣體洩漏」,經由
           氣管路Pumping-line作為Dry pump之後的微負壓管路,內部
                                                             運轉統計資料分析,2018/3~2021/10期間,共發生氣體洩漏10
           輸送的黏滯性氣體會產生化學反應或是冷凝形成粉塵附著於
                                                             次,其中3次氣體洩漏發生原因為管路拆裝清潔保養後重新組
           管路內,雖然Pumping-line外部有包覆加熱帶以推遲粉塵形
                                                             裝氣密不佳。通過加強保養人員Pumping-line拆裝訓練,雖然
           成的速度,但是隨著生產機台運轉時數的增加,粉塵累積的
                                                             可以在一定程度減少人為拆裝失誤,但是仍不可杜絕裝配失誤
           量會增多,進而會堵塞管路,造成Dry pump的背壓升高,存
                                                             導致的氣體洩漏事件。
           在Dry pump宕機或是制程排氣回灌Tool chamber的風險,最
                                                                 其三,Pumping-line管路拆裝清潔保養增大加熱帶損壞
           終造成產品的缺陷。
                                                             率。加熱帶作為推遲管路Powder堵塞的附屬裝置,在清管前,
                                                             需先行拆卸下來,待保養完成後再重新安裝。此過程,分段式
                                                             加熱帶接頭由於多次插拔會導致鬆動,引發加熱帶溫度監視信
                                                             號中斷,甚至接頭接觸不良導致加熱帶不加熱的情況發生。據
                                                             統計,人為拆裝加熱帶導致的故障發生率為31%(以2020年度南
                                                             京廠加熱帶警報統計資料分析(圖3),人為原因導致的故障發生
                                                             58起,總計警報184起),也是運轉過程中一大負擔。


                        圖1、製程排氣處理系統介紹


           1.2  製程排氣管路(Pumping-line)運轉宿疾

              在實際運轉過程中Pumping-line,通常會產生諸多持續困
           擾廠務工程師的問題。第一個問題就是「塞管」,不同制程所
           用特殊氣體不盡相同,管路內積聚的Powder成分也不同,所
           表現的特性也不同,清潔難度各不相同:部分制程Powder質
           地鬆軟、有孔隙,便於清潔;一些制程Powder質地堅硬,很
           難清刷;還有一些制程Powder包括易燃發火性組分,清管過                             圖3、2020年度南京廠加熱帶ALARM統計分析
           程則屬於高風險作業(圖2)。依據清管時間區分清潔難度,共
           分5個層級,以下列舉幾項易塞制程說明(表1)。                           1.3  製程排氣管路保養模式智慧化變革的意義
                                                                 Pumping-line現行保養模式為人員手動拆卸-清潔-組裝
                    表1、易塞製程Powder清潔難度説明                      每段管路,依南京廠運轉經驗來看,全年消耗4500hr工時
                 製程          單臺清潔時間(hr)        清潔難度          數,約占LSC system PM loading 20%(表2)。
               薄膜SiN              1              ★
               蝕刻Oxide           2.5            ★★
               蝕刻Metal            3             ★★★                  表2、南京廠傳統清管模式全年消耗工時
               爐管TiN              4            ★★★★
               薄膜P-EPI            6            ★★★★★          PM項目       全年數量   單台人力   單人單台工時(hr)  全年總工時(hr)
                                                              Pumping line PM  500  3       3        4500



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