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                                                                                                    Notes
                                                                                                    技術專文


           氣體洩漏事故之原因,所占比例最多者為管路阻塞,約為41%
           [07] ;因而現行保養模式存在較大的氣體泄漏風險。
              其次每次清管都需要DRY PUMP停機,DRY PUMP停機后
           溫度降低,内部管路殘留的粘滯性氣體則會沉積在管路内,停
           機時間越長,管路堵塞的程度越加劇,很多情況下,停機1hr
           DRY PUMP便無法開啓,需返廠維修,而清管時常通常大於
           1hr。另一方面,DRY PUMP停機也意味著無法生產,現階段
                                                                          圖6、市售A款(左)和B款(右)測試
           全球晶片產能吃緊,頻繁清管也消耗了一部分產能。
              在現有的製程排氣管路架構模式下,管路儘管包覆加熱
                                                             3.3  清管器自主開發過程
           帶以及施以HOT N2,管路内仍存在沉積粉塵需通過定期拆
           卸每段管路清潔,此保養模式的弊端是容易發生氣體泄漏和                            市售產品無法實現發想的三個目標,後續自主DIY的組合
           DRY PUMP卡死。                                       配置「手電鉆+延長杆+刷頭」也僅能單段管路清潔,無法清
                                                             潔到底。强烈的需求迫使南京廠繼續開發,最終開發適用的全
           3.  研究方法                                          自動Pumping line管道清潔設備。
                                                                 它的特點包括 : ①特制的導向頭和刷頭,可過彎管,一刷
           3.1  清管方式變革的發想
                                                             到底,清刷速度可調節;②配置PM-Q内視鏡,有效檢視清刷
              現行保養模式主要依靠自主保養人員手動拆裝每段管                        效果;③管路末端配置集塵盒,防止Powder逸散。
           路,工作Loading繁重,通常保養一臺廠務側Pumping-line平                  全自動清管器的機械傳動機構為兩顆不同功率的馬達,
           均需要3人耗時3小時完成。隨著南京廠區自主保養範圍的擴                       其一承擔刷杆的旋轉功能,其二承擔刷杆的前後移動功能。旋
           大,自主保養人員朝多面手發展,人力成爲短缺的資源。                         轉功能通過皮帶進行傳動,前後移動的原理類似於機械手臂,
              鑒於此情況,南京廠發想通過一款自動清管器實現以下                       通過抓緊刷杆前後位移。該兩顆馬達為變頻設計,匹配不同堵
           三大目標(圖5):①減少拆管口數;②一次性清潔到底,從dry                    塞程度管路的清刷速度,以達到節能效果。
           pump出口到LSC入口;③有效清潔管路内的粉塵,清潔程度                         刷杆的前端配置球形導向頭,便於刷杆通過管路的彎頭
           高於人力手動清刷效果。                                       部分。刷頭的設計便於清刷,刷杆的位移操作集成於「人機交
                                                             互介面」(Human machine interface, HMI)之上。

                                                             3.4  實際應用的難點與挑戰
                                                                 在上機使用的過程中,遇到的第一個難點便是如何與管
                                                             路銜接。經過多次嘗試,最終確定長bellow+clamp的連接方
                                                             式,同時在清管器出口預留法蘭面介面,確保氣密。
                                                                 第二個難點便是如何通過三通T型管和球閥(圖7)。三通T

                     圖5、Pumping-line清管方式變革發想                 管本體的構造存在兩顆出口,黨刷杆進入三通T管往往會通往
                                                             備管方向,進入路徑死角;球閥的難點在於球心縮小變徑,刷

           3.2  市售產品的選擇與測試                                   杆無法通過。採用「拆卸T管+手閥,以短bellow替換銜接」
                                                             的方法(圖8),刷杆便可順利通過。不過需要注意,Pumping
              市售常見管道清潔設備包括馬桶用管道疏通器(簡稱市售A
                                                             line備管段(共同閥通往LSC備機的部分管路)則需排定於LSC備
           款)和貫通式管道清理機(簡稱市售B款)(圖6),兩款產品各有優
                                                             機PM時同步清潔。
           缺(表3),但是均無法在廠務側Pumping-line管道内應用。


                      表3、市售成品清管器測試結果
               市售A款                  市售B款
           優點  内置刷杆收納空間,方便使用。        尺寸較小,便於現場使用。
               旋轉速度可調節。              刷杆强度高,清潔效果好。
           缺點  刷杆為彈簧,强度不夠,難以克        旋轉功能為手動,需搭配夾緊手
               服阻力,手動前進困難。           柄使用。
               刷杆容易形變,無法再次使用。        刷杆無法自動前進,                       圖7、全自動清管器上機連接T管和手閥的阻礙
               無刷頭,清潔效果有限。           無刷頭,清潔效果有限。

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