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TSMC/ Facility Published







                    前言                                             文獻探討




                    F8 從世大積體電路製造公司建廠至今已運轉逾 20 年,                   2.1  25%TMAH高風險化學品接觸危害案例
                    隨著半導體製程不斷進步工廠對於環保及職安的觀念
                    也隨之上升,如何突破現有作業環境限制達到提升綠                        根據行政院環保署統計自 2007 年至今台灣工廠發生
                    色製造並改善現場作業風險,成為廠務面臨的一大課                        多達 35 起的化學品 / 氣體洩漏導致人員傷亡及環境
                    題。本文主要在分享 F8 如何於不影響工廠生產的前                      危害   [01]  其中包含兩起 TMAH 接觸事件造成三名人員
                    提下,突破現有老舊設備限制,減少廢液排放並提供                        死亡,從接觸到死亡僅半小時。截至 2021 年台積電
                    安全的工作環境。                                       只剩下 F8 使用 25% TMAH(KTM-25P),TMAH 含有
                                                                               +
                                                                      −
                                                                                      −
                                                                   OH 基及 TMA 基,OH 基使 TMAH 為鹼性且具腐蝕
                                                                                                +
                    文章中將本次目標分為兩個主題攻堅 : ➀隨著 F8 黃光                   性可對人體造成化學性灼傷;TMA 基為神經毒素會
                    製程轉換,顯影劑由 KTM-25P 轉換為 NMD-3 2.38%,             抑制呼吸肌肉功能,導致呼吸停止、心跳減緩嚴重至
                    廠務藉此機會將擾人的高風險化學品 25%TMAH 消                     腦部缺氧死亡,高濃度 TMAH 接觸皮膚因強鹼性腐蝕
                    滅,供應模式由混酸機制改為槽車灌充供應,減少                         皮膚後加快神經毒的吸收使受災者於 15~30 分鐘後產
                    TCM 每日更換 25%TMAH 化學桶作業負擔,並從其                   生急性中毒     [02] ,甚至呼吸及心跳停止而導致死亡。
                    中達到減少廢液排放的目標;➁配合廠內 4G 網路全
                    面升級,廠務作業電子化表單 (Facility e-Operation
                                                                   2.2  氣體洩漏危害案例及防範
                    Management, FeOM) 上線使用,取代現行紙本表單
                    解決儲存困難及查找資料不易的問題 ( 圖1),紙本表                     更換鋼瓶程序非常繁瑣且需要大量人為判讀操作的步
                    單儲存佔據空間且人員查找資料時需逐頁檢視曠日費                        驟,稍有不慎就會因為判讀誤差導致氣體洩漏。氣體
                    時。紙本表單數值需由 TGM 手動抄寫,填寫錯誤或                      洩漏事故會造成眾多財物損失甚至人員傷亡                   [03] ,以
                    是超過規格而未察覺。電子表單改善 TGM 現場抄寫                      1984 年印度博帕爾事件為例 :  農藥廠洩漏異氰酸甲
                    數值錯誤及人為判讀風險。e.g. 氣瓶櫃鋼瓶更換表單                     酯,瞬間死亡人數達 2,259 人,大約 8,000 人於接下
                    由紙本留存改為雲端抓取 SCADA 各項數值並儲存於                     來的兩周內喪命,並且有數萬人永久殘疾                [04] 。氣體洩
                    網站,忠實紀錄更換步驟每一筆數值。將此項技術展                        漏的防範是非常重要的課題。
                    開至所有廠務例行性更換作業舉凡化學槽車灌充、廢
                    液抽清、氣體槽車更換等,減少紙本表單的使用並提
                                                                   2.3  電子化表單契機
                    升查找資訊的便利性。
                                                                   在資訊發達的時代,使用電子化表單管理現場資訊已
                                                                   經是不可避免的趨勢,不僅可減少儲存紙本資料的空
                                                                                                [05]
                                                                   間並且具備快速查找資料的便利性               。探討使用電子
                                                                   化表單系統直接雲端抓取廠務監控系統 (supervisory
                                                                   control and data acquisition, SCADA) 數 值, 排 除
                                                                                  [06]
                                                                   人為誤判的可能性         。











                    圖 1:經年累月紙本作業表單查找不易







                                                                                                            ��
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