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VOL.52 廠務季刊       循環經濟_硫酸銨結晶系統產能提升策略













              4.4  最佳化系統運轉參數

              綜合上述測試得出最佳化結晶系統操作參數,包含每                         速率等,並將各參數改善後的差異彙整如表5,以下
              日高濃度廢液排放量、內循環泵浦流量、脫水機運轉                         操作參數及改善成果,可作為結晶系統運轉之參考。



              表 5:結晶系統操作參數測試結果彙整表

               參數            調整方式                    調整前後差異               改善效益

               平均每日高濃        提高系統每次廢液排放量(L) :        每日減廢產能(噸) :
                                                                          有效提升每日減廢產能(+60.7%)
               廢液排放量         500→4000 L              56→90
                                                                          ①結晶顆粒變大可減少脫水機運轉負荷、
                                                                            震動,降低脫水機損壞風險
                             調整內循環泵浦流量(CMH) :        小顆粒結晶(<0.5mm)
               內循環泵浦流量
                             8.5→10.5CMH             分布(%) : 30.3→21.2%
                                                                          ②延長脫水機運轉時長(min) : 270→330
                                                                            min(減少脫水機清洗頻率)
               脫水機轉速         調整脫水機運轉轉速(rpm) :        降低再生產品硫酸銨結晶
                                                                          改善再生產品品質
                             1351→1375rpm            含水率(%) : 3.06→2.04%






              結論




              竹科硫酸銨廢液原為竹科廢棄物之冠,透過硫酸銨結                         ❶實際運轉結果顯示,當高濃度離子廢液每日平均皆
              晶系統設置與運轉,已成功讓原需費用清運之廢液轉                           穩定排放 3000L 以上,平均每日減廢產能可處理
              變為可銷售之產品。透過執行循環經濟,導入循環的                           90 噸硫酸銨廢液,檢測結晶罐其氯離子濃度含量
              商業模式,也成功達成廢棄物減量,並持續朝環境永                           皆小於 400ppm,可作為未來系統運轉控制指標之
              續發展,善盡社會責任的公司 ESG 方向邁進。                           一。高濃度雜質離子排放去除,其對於硫酸銨結晶
                                                                系統提升產能有正向關係,但當排放量達系統需求
              本研究參考文獻與中科運轉試車經驗,於 F12B 針對                        量後,產能提升效果便較不明顯;且此對其他相關
              硫酸銨結晶系統影響產能提升之兩項因素:結晶罐離                           廢水處理系統,仍有些許負面影響。因此可不需一
              子雜質控制與推進式離心脫水機運轉進行探討。探討                           昧追求高濃度離子排放量,當達系統產能提升所需
              結晶罐離子雜質對於結晶系統的影響,並如何處理高                           排放量且可穩定高產能處理廢液時,便將目標轉為
              濃度廢液排放以達綠色製造;另外探討如何延長推進                           降低影響其他廢水處理系統副作用。
              式離心脫水機運轉時間,降低設備異常與減少停止處
              理原液的時間。結論如下:                                    ❷推進式離心脫水機若要長時間穩定運轉,依實驗測
                                                                試結果歸納參數調整方向:控制結晶顆粒於粗顆粒
                                                                分布 ( 粒徑小於 0.5mm 含量需低於 25%),以保持
                                                                良好的脫水通道;提升推進式離心脫水機運轉轉速,
                                                                以降低結晶產品含水率。當推進式離心脫水機可延
                                                                長處理硫酸銨結晶固料時間,便是將其轉換為處理
                                                                原液之產能,達到處理產能提升效果。

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