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VOL.52 廠務季刊 循環經濟_硫酸銨結晶系統產能提升策略
4.4 最佳化系統運轉參數
綜合上述測試得出最佳化結晶系統操作參數,包含每 速率等,並將各參數改善後的差異彙整如表5,以下
日高濃度廢液排放量、內循環泵浦流量、脫水機運轉 操作參數及改善成果,可作為結晶系統運轉之參考。
表 5:結晶系統操作參數測試結果彙整表
參數 調整方式 調整前後差異 改善效益
平均每日高濃 提高系統每次廢液排放量(L) : 每日減廢產能(噸) :
有效提升每日減廢產能(+60.7%)
廢液排放量 500→4000 L 56→90
①結晶顆粒變大可減少脫水機運轉負荷、
震動,降低脫水機損壞風險
調整內循環泵浦流量(CMH) : 小顆粒結晶(<0.5mm)
內循環泵浦流量
8.5→10.5CMH 分布(%) : 30.3→21.2%
②延長脫水機運轉時長(min) : 270→330
min(減少脫水機清洗頻率)
脫水機轉速 調整脫水機運轉轉速(rpm) : 降低再生產品硫酸銨結晶
改善再生產品品質
1351→1375rpm 含水率(%) : 3.06→2.04%
結論
竹科硫酸銨廢液原為竹科廢棄物之冠,透過硫酸銨結 ❶實際運轉結果顯示,當高濃度離子廢液每日平均皆
晶系統設置與運轉,已成功讓原需費用清運之廢液轉 穩定排放 3000L 以上,平均每日減廢產能可處理
變為可銷售之產品。透過執行循環經濟,導入循環的 90 噸硫酸銨廢液,檢測結晶罐其氯離子濃度含量
商業模式,也成功達成廢棄物減量,並持續朝環境永 皆小於 400ppm,可作為未來系統運轉控制指標之
續發展,善盡社會責任的公司 ESG 方向邁進。 一。高濃度雜質離子排放去除,其對於硫酸銨結晶
系統提升產能有正向關係,但當排放量達系統需求
本研究參考文獻與中科運轉試車經驗,於 F12B 針對 量後,產能提升效果便較不明顯;且此對其他相關
硫酸銨結晶系統影響產能提升之兩項因素:結晶罐離 廢水處理系統,仍有些許負面影響。因此可不需一
子雜質控制與推進式離心脫水機運轉進行探討。探討 昧追求高濃度離子排放量,當達系統產能提升所需
結晶罐離子雜質對於結晶系統的影響,並如何處理高 排放量且可穩定高產能處理廢液時,便將目標轉為
濃度廢液排放以達綠色製造;另外探討如何延長推進 降低影響其他廢水處理系統副作用。
式離心脫水機運轉時間,降低設備異常與減少停止處
理原液的時間。結論如下: ❷推進式離心脫水機若要長時間穩定運轉,依實驗測
試結果歸納參數調整方向:控制結晶顆粒於粗顆粒
分布 ( 粒徑小於 0.5mm 含量需低於 25%),以保持
良好的脫水通道;提升推進式離心脫水機運轉轉速,
以降低結晶產品含水率。當推進式離心脫水機可延
長處理硫酸銨結晶固料時間,便是將其轉換為處理
原液之產能,達到處理產能提升效果。
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