Page 78 - Vol.47
P. 78
Tech
Notes
技術專文
圖5、水洗LSC水槽清潔作業,Powder Outgassing使氫氣洩漏
圖3、DAS Aquabate+Escape入口Bellow腐蝕造成孔蝕(砂孔)導致H 2 洩漏
4. 結果與分析
3.2 案例二_物料異常 4.1 LSC元件分析及管理
F15A EPI某附屬的DAS Aquabate+Escape機台,經ISEP風 從案例一及案例二,我們可以發現物料異常所導致H 2 洩
管內GMS檢測到約130ppm的H 2 讀值,經確認為水洗入口段連 漏的發生區域主要分布在燃燒部份及前段水洗部份以前,其
接管Clamp Plate裂縫導致氫氣洩漏,由上面接Bellow在管路可 原因為未經處理的腐蝕性氣體使水洗前的元件叫水洗後的元件
能錯位的狀況下應力累積導致連接管破裂,由於無定義連接管 容易損壞,加上氫氣未經燃燒反應下容易逸散的特性,使DAS
Clamp Plate週期,所以重新定義物料週期避免塑料老化。(圖4) Aquabate+Escape H 2 洩漏虛驚發生頻繁,圖6為統計F15A近5年
的H 2 洩漏的虛驚次數,發生的熱點分布於如同前面提到分布於
前段水洗內部的元件。
圖4、入口連接管Clamp Plate破裂導致氫氣洩漏
3.3 案例三_人為因素
F15A EPI某附屬的DAS Aquabate+Escape機台,經ISEP風 圖6、F15A DAS Aquabate+Escape近5年的洩漏元件分布
管內GMS檢測到約190ppm的H 2 讀值,經過確認現場現場由
DAS人員進行保養中,並進行水洗LSC水槽清潔作業,可能殘 從案例分析上,多是單一元件的腐蝕損壞所造成,針對單
存氫氣藏於Powder之中導致逸散於大氣之中,探究原因為CV 一事件單一元件的改善已經不足以應付廠內LSC元件的老化使
凹折使吸力不足所導致及人員對現場氫氣安全意識不足所導 LSC虛驚風險的增加,DAS前段水洗設計屬於多段元件銜接而
致。(圖5) 成,所以元件管理上必須深入剖析,所有元件未來皆有可能成
為破口,以往的保養僅就異常進行更換,缺乏系統性的管理使
元件的生老病死無法掌握,本研究將各個元件分門別類共計16
類,由於元件同屬於分析上高洩漏風險的區域,針對高頻率拆
卸元件(Ex. O-ring、Bellow)定義1年的週期進行,針對水洗段的
素料元件則定義5年週期更換,每段元件接編號、造冊納管,
使LSC可以滴「氫」不漏。(圖7)
76