摘要

Sharing of Fab6 Annual Maintenance Report and Abnormal VCB Switchgear Case Handling

Fab6年度維修報告與 VCB 開關異常處理分享

關鍵詞/ 年度歲修16高壓電力系統2極低頻試驗2、機構異常、電源模組
Keywords / APM (Annual preventive maintenance)12,high voltage power system,VLF (Very Low Frequency test),mechanism abnormal out,power module2

F6廠務依電力系統歲修規範在2022/5/10執行高壓電力系統保養,期間維持廠務系統正常運轉。本次共完成14項保養及維修工作,257項電氣設備,落實全廠小APM;同時發現有5個異常缺失,包括:GIS三相閉合時間不同步、主變壓器閥件滲油、主變壓器高壓電纜異常、VCB機構潤滑卡住線圈過熱異常及Relay電源模組異常等。

GIS三相閉合不同步、主變壓器滲油及高壓電纜異常等三個嚴重缺失,若無改善且發生事故,將造成全廠一半停電,需要三天以上時間,才可能完成系統復原。另外,VCB機構異常與保護電驛電源模組異常,在異常發生時,會造成保護動作無法被執行,而使影響範圍擴大,原本影響三十台左右的機台擴大到三百台左右(影響機台數量擴大十倍),系統復原時間從原本的半天增加到一星期,這些異常都在保養同時作完改善。

在此次VCB保養時,透過紅外線熱影像檢測,亦發現長期使用的VCB線圈,因卡住導致開關動作行程不完全,使得CB無法完全脫離,進而引發跳脫線圈持續激磁過熱產生風險,本文亦針對此現象進一步分析。

F6 performed high-voltage power system maintenance on May 10, 2022, during which the plant system operated normally. In this whole plant's small-scale APM, the maintenance of 14 items was completed, including 257 electrical equipment. There are 5 abnormalities, including out-of-sync closed circuit of GIS three-phase, oil leaks from the main transformer valve parts, abnormal high-voltage cable of main transformer, jammed coil caused overheating from VCB components lubrication, and abnormal relay power module.

Out-of-sync closed circuit of GIS three-phase, the main transformer oil seepage, and abnormal high-voltage cable are severe defects. If no improvement and an accident occur, half of the entire plant will be blacked out. It will take more than three days to complete the system restoration. In addition, when malfunctions occur, the abnormal VCB components and the faulty protection relay of the power module will stop executing protection, and the influence scope will be extended (the number of affected machines has a tenfold increase). Moreover, the system recovery time will increase from half a day to a week, but these abnormalities were improved during maintenance.

Through the infrared thermal image detection, it also found that the long-term use of the VCB coil was stuck and resulted in incomplete switchgear action so that CB could not be completely detached, which further caused the overheating risk of the tripping coil. Thus, this article will address this issue for further analysis.

 
文字設定:

1. 前言

F6建廠於1998年,送電至今已運轉24年,至今共執行10次保養,範圍涵蓋全廠高低壓/變電站/保護元件等設備。

F6為台積公司在南科第一座八吋晶圓廠,廠內電力系統為Single Bus bar。F6與F14A廠區有跨廠電力備援。廠內電力架構多為傳統盤,維修空間與絕緣間距均優於十二吋廠的裝甲定型盤,廠內機台不斷電電源為一台機台對一台UPS。

2. 歲修計畫

F6P1/P2 Y2022 小APM,電力設備部分共14 件工程,其中13 項保養工程及1 項系統改善工程。主要工作內容為執行50% 高壓電力設備保養,全程預計12 小時。本次APM 準時結束總共花費時間12 小時,切換流程(停電):06:00-08:00,各工項執行時間:08:00-15:30,切換流程(復電):16:00-18:00。總計執行2164 個動作,如圖1所示。

圖1:APM 歲修時程規劃

2.1 APM人員組織架構圖

F6各課APM人員組織如圖2所示,由各課副理擔任課上指揮角色,其中氣化課副理擔任本次應變官,負責協調聯絡相關緊急應變事宜;儀控課負責整個APM戰報彙整及發送,提供線上Utility供應最新狀態及APM工程進度;孟堯經理擔任ERC聯絡官,定點於ERC room統整APM戰情並擔任ERC聯絡窗口。電力課APM組織圖,如圖3所示,共分成大四組別,值班組負責SCADA/廣播/戰報,並將現場狀況彙整給電力組長與總指揮;HV CUP組負責CUP區的保養與回報;HV FAB組負責FAB區的保養與回報;HV F6P2組負責F6P2相關保養與回報。現場分組再細分成9小組別負責現場各變電站的保養前確認及保養後QC與工程進度回報。

圖2:TFACD-1 歲修組織圖

圖3:F6 電力課歲修組織圖

本次APM支援人力共16人,協助引導廠商、現場工作確認及送電前QC,其中AP2C支援人力熟悉廠內電力架構另安排協助F6P1/P2電力切換及復電。

2.2 APM Utility供應狀態表

2022/5/10(二)為 P1/P2小型APM,時間06:00~18:00,共12hrs,期間工廠正常生產、廠務系統Keep Baseline。 電力部分,小型APM期間F6P1/P2電力系統將切換至單邊供電,進行50%高壓電力設備保養,廠務系統與生產相關機台用電不受影響,其餘Utility也正常供應如圖4所示。

圖4:APM期間Utility供應狀態

2.3 APM保養維護總表

電力課本次APM於P1/P2共14件工程,其中13項保養工程及1項系統改善工程如(圖5圖6),執行50%高壓電力設備保養,保養設備為161kV GIS、主變壓器、22.8kV高壓盤&VCB(含一項絕緣礙子更換)、 F6P2 CGIS、保護電驛、模鑄式變壓器,依據施工前中後檢點表執行施工前驗電/掛接地/PM/封盤前QC/確認接地移除/系統恢復。

圖5:F6P1總工項

圖6:F6P2總工項

本次APM另有1項異常維修工項,安排將部分放電檢測異常項目(絕緣礙子外部放電,低風險)進行改善,而其餘絕緣礙子亦安排在本次高壓盤體清潔中,進行礙子清潔降低外部放電干擾,如圖7所示。

圖7:部分放電檢測異常改善項目

2.4 APM人員管控表

APM參加人員共297人(工程師共53人,廠商244人),06:00~18:00,APM時間12小時,F6總工程項目共17項,預計於15:00完成作業。(表1)

表1:工程行軍表
Item Sec Utility Description APM
Sponsor
Vendor
Sponsor
Time Forecast End time Actual Check (%.hr) 歲修當日填寫
Start End
(Actual)
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
IE-1 I&E HV [161_PM] F6P1 GIS PM 旺璉 西門子能源 08:00   15:00     0% 0% 0% 50% 65% 80% 100% 100% 100% 100% 100%  
IE-2 I&E HV [HV_PM] F6 MTR #1歲修保養維護 旺璉 士林 08:00   15:00     0% 0% 0% 50% 65% 90% 100% 100% 100% 100% 100%  
IE-3 I&E HV [HV_PM] F6P1 MA站100迴GCB 清潔保養 旺璉 施耐德 08:00   15:00     0% 0% 0% 65% 70% 80% 100% 100% 100% 100% 100%  
IE-5 I&E HV [HV_PM] F6P2 CGIS停電PM 旺璉 西門子 08:00   15:00     0% 0% 0% 65% 70% 90% 100% 100% 100% 100% 100%  
IE-6 I&E HV [HV_PM] F6P2 CGIS 100迴 保護電驛檢測 旺璉 恒揚 08:00   15:00     0% 0% 0% 65% 70% 90% 100% 100% 100% 100% 100%  
IE-7 I&E HV [HV_PM] F6 MA變電站 NH-100 PT清潔 旺璉 亞力 08:00   15:00     0% 0% 0% 65% 70% 90% 100% 100% 100% 100% 100%  
IE-8 I&E HV [HV_改善] F6 MA變電站 NH-100-2 絕緣礙子更換 旺璉 亞力 08:00   15:00     0% 0% 0% 65% 70% 90% 100% 100% 100% 100% 100%  
IE-9 I&E HV [HV_PM] F6P1 變電站高壓電盤清潔保養 - F6P1 100迴變壓器清潔點檢 敏瑞 亞力 08:00   15:00     0% 0% 0% 65% 70% 80% 100% 100% 100% 100% 100%  
IE-10 I&E HV [HV_PM] F6P1 變電站高壓電盤清潔保養 - F6P1 MA站高壓盤清潔保養 旺璉 亞力 08:00   15:00     0% 0% 0% 65% 70% 90% 100% 100% 100% 100% 100%  
IE-11 I&E HV [HV_PM] F6P1 變電站高壓電盤清潔保養 - F6P1 MA站100迴VCB 清潔保養 旺璉 亞力 08:00   15:00     0% 0% 0% 65% 70% 90% 100% 100% 100% 100% 100%  
IE-12 I&E HV [變電站_PM] 100迴 HV保護電驛檢測 敏瑞 震江 08:00   15:00     0% 0% 0% 65% 70% 90% 100% 100% 100% 100% 100%  
IE-13 I&E HV [HV_PM] F6P2 低壓站變壓器清潔保養 敏瑞 亞力 08:00   15:00     0% 0% 0% 65% 70% 80% 90% 100% 100% 100% 100%  
IE-14 I&E HV [變電站_PM] 100迴ABB保護電驛電源 模組檢測及更換 敏瑞 ABB 08:00   15:00     0% 0% 0% 65% 70% 90% 100% 100% 100% 100% 100%  
ME-1 ME AAS [AAS_PM] F6P1 VEX09 turn off 冠豪 NA 09:00   12:00     0% 0% 10% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  
WT-1 WT UPW [DM_擴充] UPW A-MDG tie in 工程 名竣 沃威沃 06:00   16:00     30% 40% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  
WT-2 WT PCW [CPCW-擴充] C-PCW 04 pump tie in 工程 嘉原 易科德 07:00   11:00     80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  

本次APM支援電力課人力共16名,AP2C:5名;F18:6名;F14:5名,其中AP2C熟悉F6P1/P2電力架構,另安排協助停復電的電力切換作業。 APM宣導期間安排1次行前會議及2次現場實地說明,行前會議主要說明APM人員組織分配及各分組工作內容,如表2所示;再表列說明支援人力及廠商的重點時間注意事項,如圖1所示。

表2:APM人員及工作項目分配
Group Location 變電站 現場指揮官 組長 組員 負責工程
(掌握工程進度、 電力操作、回報) (電力操作、 現場工程QC確認) (現場工程QC確認)
總指揮 FMCS room 值班室 陳龍億 706-6035 王奕捷 706-5182 NA NA
電力組-1 MTR room MTR#1 王奕捷 706-5182 莊詠盛 701-3327 NA F6 MTR #1歲修保養維護 - 士林
電力組-2 GIS room GIS 何旺璉 706-6480 馮咨閔 734-7259 F6P1 GIS PM - 西門子能源
電力組-3 MA SUS MA 穆儀叡 701-3161 康正泓 734-5637 F6P1 變電站高壓電盤清潔保養 - 亞力
F6 MA變電站 NH-100 PT清潔 - 亞力
F6 MA變電站 NH-100-2 絕緣礙子更換 - 亞力
F6P1 MA站100迴VCB 清潔保養 – 亞力
100迴 HV保護電驛檢測 - 震江
100迴ABB保護電驛電源模組檢測及更換 - ABB
F6 100迴電纜線檢測(MTR1/MA/MM/MN) - 恆揚
林承憲 734-4312 NH-20A GCB保養 - 施耐德
電力組-4 CUP SUS 2QW 吳冠德 706-5233 林裕順 768-8154 100迴 HV保護電驛檢測 - 震江
100迴ABB保護電驛電源模組檢測及更換 - ABB
2QE F6P1 低壓站變壓器清潔保養 - 亞力
電力組-5 SUP SUS MM 黃敏瑞 706-8754 鄭丞峻 706-5002 蔡宗哲 728-9426 100迴 HV保護電驛檢測 - 震江
100迴ABB保護電驛電源模組檢測及更換 - ABB
F6P1 低壓站變壓器清潔保養 - 亞力
MN F6 100迴電纜線檢測(MTR1/MA/MM/MN) - 恆揚
電力組-6 FAB西側 SUS_1 1N/2N 王聖元 706-5961 蔡孟霖 728-8114 100迴 HV保護電驛檢測 - 震江
100迴ABB保護電驛電源模組檢測及更換 - ABB
1L/2L 陳柏嘉 714-2270 F6P1 低壓站變壓器清潔保養 - 亞力
電力組-7 FAB西側 SUS_2 1K/2K 曾崇德 706-5790 柯王君奕 714-2428 100迴 HV保護電驛檢測 - 震江
100迴ABB保護電驛電源模組檢測及更換 - ABB
1J/2J 游昌勝 734-6054 F6P1 低壓站變壓器清潔保養 - 亞力
電力組-8 FAB東側 SUS(含RA) 2E/2D 許哲維 706-5963 李育名 768-8136 100迴 HV保護電驛檢測 - 震江
100迴ABB保護電驛電源模組檢測及更換 - ABB
2C/RA 黃弘昇 728-8790 F6P1 低壓站變壓器清潔保養 - 亞力
電力組-9 F6P2 SUS 10B/10C/ 10D/40B 曾喜彥 734-2091 馮建中 714-2427 NA F6P2 CGIS停電PM - 西門子
F6P2 低壓站變壓器清潔保養 - 士林
F6P2 CGIS 100迴 保護電驛檢測 - 恆揚

2次現地解說由電力課何旺璉及黃敏瑞高壓負責人帶領支援人力現場走訪熟悉場地及變電站位置,說明工項內容、注意事項及物料放置位置。

3. 執行成果

3.1 APM當日進度管控表

本次APM共執行14項PM及1項改善作業,因高壓盤施作人員分組比原本計畫時多一組人力執行,所以進度比原本預期快,保養與工程皆順利完成(圖8)。

圖8:歲修進度管控表

3.2 APM FAC Utility品質回線大盤表

全廠小APM執行50%高壓電力設備保養,不影響工廠生產,FAC Utility品質皆正常,如圖9所示。

圖9:切換前後電壓變動

3.3 APM歲修保養項目完成統計表

F6高壓系統依APM團隊規範保養,共保養257項電氣設備,共發現5項缺失,包括:GIS三相閉合時間不同步、主變壓器閥件滲油、主變壓器高壓電纜異常、VCB機構潤滑卡住線圈過熱異常及Relay電源模組異常處理,如表4所示。

表4:歲修保養統計表
Item APM working item FAB6 總數量 2022 APM 保養數量 2022 APM
異常率
2022
Finding
IE-1 [161_PM] F6P1 GIS PM 4 1 100% CB三相閉合時間不同步→已調整複測正常
IE-2 [HV_PM] F6 MTR 歲修保養維護 2 1 100% 1. 散熱器上方油管蝶閥滲油 →已加強鎖固、迫緊
2. 氣體收集器上下考克處皆有微剩油 →已加強鎖固、迫緊
IE-3 [HV_PM] F6 100迴電纜線檢測 (MTR1/MA/MM/MN) 8 4 25% MTR#1二次側電纜(S4、T4)介質因數檢測 結果須注意→以備用線路更換
IE-4 [HV_PM] F6P1 MA站100迴GCB 清潔保養 2 1 0%  
IE-5 [HV_PM] F6 MA變電站 NH-100 PT清潔 2 1 0%  
IE-6 [HV_改善] F6 MA變電站 NH-100-2 絕緣礙子更換 1 1 0%  
IE-7 [HV_PM] F6P1 變電站高壓電盤清潔保養 - F6P1 MA站高壓盤清潔保養 48 24 0%  
IE-8 [HV_PM] F6P1 變電站高壓電盤清潔保養 - F6P1 MA站100迴VCB 清潔保養 44 22 9% 機構問題 X 2→以備品更換
IE-9 [變電站_PM] 100迴 HV保護電驛檢測 196 98 0%  
IE-10 [變電站_PM] 100迴ABB 保護電驛電源模組檢測及更換 76 38 3% 電源模組量測結果已超出標準範圍 →以備品更換
IE-11 [HV_PM] F6P1 變電站高壓電盤清潔保養 - F6P1 100迴變壓器清潔點檢 76 38 3% 高壓纜線絕緣包覆脫離→以新膠帶重新包覆
IE-12 [HV_PM] F6P2 CGIS停電PM 18 9 0%  
IE-13 [HV_PM] F6P2 CGIS 100迴 保護電驛檢測 30 15 0%  
IE-14 [HV_PM] F6P2 低壓站變壓器清潔保養 8 4 0%  

上述缺失分析,GIS發現到開關三相閉合不同步與主變壓器滲油處兩處,若無改善則會產生全廠電力一半機台停電,須四小時的復電時間,此缺失保養同時同步改善完成。 主變壓器高壓電纜有兩條電纜線異常,此異常會造成全廠半邊停電,需要三天以上時間才可能完成系統復原,異常電纜於歲修當天完成更換。

VCB開關保養發現其中兩個VCB機構異常與保護電驛電源模組檢測時發現電源模組異常,為避免下游短路會造成保護動作無法被執行而使影響範圍擴大,原本影響三十台左右的機台擴大到三百台左右(影響機台數量擴大十倍),系統復原時間從原本的半天增加到一星期,這些異常都在保養同時作完改善。

另外在執行模鑄式變壓器清潔保養時也發現到高壓電纜線絕緣包覆脫落,為了不讓電纜線絕緣異常使下游三十台左右的機台受不預期斷電的風險,重新包覆絕緣膠帶。

3.3.1 GIS三相閉合時間不同步及輔助繼電器更換

根據2017 APM L/L及主變壓器#2更換後的復電操作,都有發生因GIS內部控制Relay異常而導致DS或CB無法控制,後續避免因控制輔助繼電器異常而導致CB、DS開關投入/開啟功能異常,建議只要GIS有停電,就安排Relay全檢,並補足Relay備品,以縮短緊急應變時間,如圖10所示。

圖10:GIS控制盤relay更換

3.3.2 主變壓器閥件滲油處理

本次主變壓器保養,發現有兩處滲油,一處在散熱氣油管上方閥件,另一處在氣體收集器考克;已在保養過程中重新鎖固,確保供電安全,如圖11所示。

圖11:主變壓器滲油處理

3.3.3 主變壓器高壓電纜異常處理

VLF耐壓量測,在IEEE 400.2 2013建議加壓時間為30~60分鐘。只可量測電纜是否能夠使用,其有效測量長度30 M (100 ft) 到 > 3 kM (> 10000 ft)。但無法量測單條電纜損失、水樹、電纜局部絕緣的好壞;需進一步透過 Tan Delta 量測,因此本次歲修採取 VLF-Tan Delta 量測主因。

VLF-Tan Delta 量測每條電纜量測時間約10分鐘(系統電壓13.2kV為U0,分別以0.5U0 / U0 / 1.5U0 [6.6kV/13.2kV/19.8kV] ),每個電壓等級量測10 點,每點10秒。每條量測30點 Tan Delta 做計算;共計三相15條作 VLF-Tan Delta 量測,需使用180分鐘取得電纜老化數據。

第一次於APM導入電纜的 VLF 檢測,期間發現其中兩條電纜檢測結果為〝須注意〞,考量日後運轉風險,當下即決策以備用線路更換,當日完成後加測結果正常,解除半廠電風險,檢測結果如表5所示。

表5:電纜極低頻測試數據
Cable測試結果
tanδ值*10E-3)
絕緣程度評價 MTR#1 實測結果
<4 良好 R1~R5 Pass
S1~S3, S5 Pass
T1~T3, T5 Pass
N Pass
5~50 須注意 S4: 26…NG
T4: 40…NG
>50 不良 -

後續針對異常電纜S4/T4做故障分析,分成三個階段:首先從外觀發現處理頭外套管部分皆有水痕(放電損傷),第二階段為電性檢測,用來層別異常位置是在電纜頭還是電纜中段:將主變側電纜頭剪掉,重新進行電纜頭製做(模擬電纜頭分段剝皮以分散電應力),待完成後進行 VLF 測試是正常的,故依此判定此次異常為電纜頭劣化導致(圖12)。最後對電纜頭做解剖分析:有發現S4軟銅帶鋁箔膠帶處出現銅綠、T4外套管與XLPE黏合不良,故擬將此 VLF 檢測異常歸類為施工不良(圖13) ,並進一步研議電纜頭施工之品管方案。

圖12:電纜VLF層別檢測

圖13:電纜VLF檢測後追蹤

3.3.4 VCB機構潤滑卡住線圈過熱異常

本次APM安排22顆VCB保養,其中發現兩顆異常況狀,皆為機構潤滑不足而卡住導致開關動作行程不完全,導致CB無法完全脫離,進而引發跳脫線圈持續激磁過熱的問題(圖14)。 擬與原廠技師討論研議適用於本廠VCB安裝環境與APM週期之潤滑油廠型,解決VCB潤滑改善卡住的問題。

檢討本廠於1998 年建廠迄今,即將屆滿30 年,考慮 VCB 已逐漸趨近進入關鍵性的30 年老化期,而廠內目前所使用的 Toshiba VCB 已經停產,相關備品、也不再生產提供附件;因此執行VCB 大修延壽計畫有所困難,擬規劃採購CGIS 中壓開關設備取代VCB 設備,提升中壓開關設備的考靠度性能。

圖14:跳脫線圈過熱

3.3.5 Relay電源模組異常處理

針對ABB SPACOM Series Relay安排於APM期間進行模組輸出電壓的量測,確認量測值結果於原廠所提供的電壓準位合理範圍內(圖15), 藉此判斷電路板的電解電容器之使用壽命是否提早接近其期限,將輸出準位異常之電源模組,立即於APM進行更換。 檢測結果,如圖16所示。

圖15:ABB Relay 310C Power module電壓準位

圖16:ABB Relay電源模組檢測結果

4. 檢討傳承

4.1 APM創新手法– TEAMS會議電話方式

F6 APM切換全程採用TEAMS會議電話方式聯絡,如圖17所示,中控室SCADA人員指揮統一現場切換人員,確保每個執行動作正確,上下游人員都能及時掌握現場狀態,避免誤操作風險。

圖17:TEAMS 會議通話

5. 結論

依據FAC Power APM Ground Rule,F6首次執行三年一輪歲修模式,本次APM如期結束,順利完成25%高壓設備停電保養以及異常改善。

比照以往的歲修模式,這次加入APM team共同檢討,提點很多注意事項及提供看法、經驗傳承,讓這次APM內容更加縝密,也使得現場工作人員、支援人力更能了解及掌握APM內容。 由於3月底剛完成MTR#2汰換,緊接著只有1個月時間要完成APM準備,雖然這次準備有點倉促,不過在APM team及支援人力大力協助下,最終順利的完成本次APM。

透過這次所導入的電纜VLF檢測項目,雖可有效檢出異常項目,不過是否可當機立斷去改善,還是得回歸當下人機料法是否都準備妥當再決定,所以往後進行此項檢測項目,應該先備齊完善的應變計劃再進行,像是否多備纜線或預留纜線、廠商人力是否充足、時間掌握等等都需要考量。 這次F6 APM順利進行此項作業,進而解除造成半廠停電的風險。 另外也要從APM這種降低廠內停電風險想法出發,探討F6 Single Bus GIS改Double Bus GIS的機會,避免因Bus相關元件異常,可能導致全廠停電風險。

最後,感謝APM Team及支援同仁不辭辛勞在電力切換及電纜改善上強力支援,讓APM可以準時於18:00完成,及後續的電纜改善可以順利復電,讓這些過程都能無誤地配合執行。

參考文獻

  1. F-GEC-99-03-010,TSMC FAC POWER APM GROUND RULE O.I.,2022。
  2. 用戶用電設備檢驗辦法(台灣電業法第32條第5項)
  3. 電力設備和系統驗收測試規範標準(美國國家標準學會-ANSI/NETA MTS-2019)
  4. 電力設備預防性試驗規程 (中國電力行業標準DL/T596-2021)
  5. 西門子CGIS原廠設備保養手冊
  6. ABB SPACOM Relay電源模組輸出電壓量測標準
  7. 施耐德GCB原廠設備保養手冊
  8. 士林MTR原廠設備保養手冊
  9. F6 竣工資料,2021。

留言(0)

Further Reading延伸閱讀